【纺纱技术】QPRO自动络筒机的改造

   日期:2022-03-19     浏览:256    评论:0    
核心提示::这些问题造成了回丝率高、消耗大,增加了用工、降低了络筒生产效率。(1)当管纱质量整体较差时,会产生大量的小纱巴。经观察分析

:这些问题造成了回丝率高、消耗大,增加了用工、降低了络筒生产效率。


(1)当管纱质量整体较差时,会产生大量的小纱巴。经观察分析,认为是由干探测杆留有2cm左右的空档,残留纱在底部2cm左右的小纱巴,在经过探测装置时,会被误认为是空管而被拔出。


(2)在拔出小纱巴的过程中容易卡住弹出装置,造成报警停车,影响设备生产效率。


(3)由于被拔出的小纱巴较多,需要有专人收集理,如果小纱巴的体积稍大,还需要人工找头重新送入传送带生产使用,如果小纱巴体积较小,只能当回丝处理。


这些问题造成了回丝率高、消耗大,增加了用工、降低了络筒生产效率。


一、改造方法


(1)在托盘CBF拔管处(见图1),用不锈钢钢棒制作新探测杆,新探测杆在原探测杆尺寸的基础上,在下部加焊2cm,使感应杆可以感应到纱巴,防止将小纱巴误认为是空管而拔掉。

(2)在CBFB路旋转剪刀处(见图2)拆掉探测杆磁铁石,以使传感器感应到管纱找头器未找到头时,会再次执行找头动作

(3)在B路伺服码盘下面大吸嘴处(见图3),设置两个传感器,上面的传感器感应管纱,下面的传感器感应空管,相互对换后纱巴再次找头输送到单锭卷绕。



二、CBF新型探测感应装置的优点及使用效果。


(1)新探测杆加焊2cm后,可以使探测杆充分感应整个管纱,不会因为小纱巴较小而感应不到,保证使小纱巴可以纺完减少了设备故障停车次数,提高了生产效率。


(2)减少了小纱巴排出量,无需再配置专职处理小纱巴的人员,个别小纱巴由值车工处置即可,减少了用工。











 
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